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1至8月,化工分公司主要高附加值产品β-甲基萘的产量已经达到1709吨,不仅提前4个月完成全年生产任务,而且在产量较去年同期提高45%的情况下,产品单耗反而降低13%以上。这是化工分公司化二厂坚持科研攻关和岗位创新“双管齐下”产生的显著效应。
今年年初,针对洗油加工装置的产品收得率和能耗指标,化工分公司专门成立了科研攻关小组,通过开发计算机模拟系统,找到影响产品收得率和能耗的关键因素。在对系统的温度、压力、流量等工艺参数作了相应调整后,装置的稳定性大大提高,产品收得率和能耗指标分别呈上升和下降趋势。同时,化二厂发动员工立足岗位创新,在确保产品质量、生产安全、设备稳定的前提下,以尽可能少投入或不投入的方式,对系统进行小改小革,实现降本增效。在采纳和实施员工提出的“降低洗油加工装置91、92系统塔顶油类回流量,减少煤气消耗”合理化建议后,每小时节约煤气140立方米,年降低能耗60万元。化二厂还根据不同用户对β-甲基萘产品的不同要求,灵活组织生产,最大程度地发挥装置的运行效果,提高了产量,降低了产品单耗。
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